【香精香料生产废水处理研究】 生产废水处理

香精香料生产废水处理研究

香精香料生产废水处理研究 摘要:香精香料生产废水污染物浓度高、水质波动大、污水成分复杂,对实际 运行带来了很大的难度。某香精香料生产废水处理站采用预处理+芬顿+两相厌氧 +两级A/O+深度处理工艺,芬顿+两相厌氧能有效提高废水可生化性,两级A/O系 统能形成各自稳定的生物相,适应不同的水质,并达到较好的处理效果。污水处 理站调试完成后,通过合理的控制各处理单元的运行参数,有效的保证了出水水 质达标排放。

关键词:香精香料废水;
两相厌氧;
两级A/O运行参数 香精香料生产废水主要来源于工艺排水、洗釜用水、地面冲洗水等,废水 中污染物质浓度高,其中CODCr在10000~32000mg/l左右,BOD5在2000~ 8000mg/l左右。不同生产工艺及产品在CODCr、pH、SS、色度等指标方面差异 很大,废水中含有大量芳香烃化合物及其衍生物,多大20几种,其中还包括有毒 有害物质如苯酚、甲苯、苯、甲醛、蒽、醌等,以及洗涤反应釜过程中加入的大 量表面活性剂。因此生产废水有着污染物浓度高、水质波动大、污水成分复杂等 特点,处理难度较大。在实际建成的污水站运营过程中亦由于上述原因造成处理 效果不稳定等问题,给稳定达标排放带来较大的难度。

1运行实例 1.1工程概况。某香精香料生产企业位于杭州建德市,企业主要生产经营 二大类产品:脂肪酸及衍生物、合成香料,产品包括壬二酸、壬酸、已酸、庚酸 及其下游产品;
洋茉莉醛、邻(对)叔丁基环乙醇、乙酸邻(对)叔丁基环已酯;
苯 乙醇衍生产品、蒎烯衍生产品等。企业配套建设了一座污水站,设计总处理水量 300t/d。实际运行过程中企业生产废水平均日排放废水120t,其中 CODCr13000mg/l左右,总磷5mg/l,氨氮65mg/l,pH在6.2左右,废水表面浮油较 多,水质呈淡红色,且气味较大。废水经处理后达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中一级标准。1.2主体处理工艺。在污水站调试过程中,根据运 行效果对原设计工艺流程进行了优化,污水站实际运行工艺流程图如图1。1.3主 体工艺设计参数。主要设备、构筑物设计参数见下表。1.4主体工艺运行参数及 去除率污水处理站经过调试,各处理构筑物稳定运行后,污水站运行参数及去除 率如下表。1.5运行特点分析。(1)芬顿的COD去除率一直较低[1],增大调整加 药比。对COD去除率影响很小,但根据实际运行效果来看,芬顿反应能提高废水 的B/C,降低废水毒性;
(2)设计时两级UASB反应器串联运行,实际运行时两级UASB的整体去除效率较低,通过改变运行条件,将两级厌氧改为两相厌氧运 行,控制上升流速在较低的水平[2](0.25m/h),取得了较稳定的运行效果;
(3) 在运行正常时,一级A/O系统泥龄16.5d,二级A/O系统泥龄31.4d,保持较长的污 泥停留时间[3]。通过观测发现,一级好氧池中污泥絮体细小且密实,镜检生物 相中原生及后生生物较少,多数情况下观测不到;
二级好氧池中污泥絮体较大, 生物相丰富,中原生及后生生物较多,如钟虫、累枝虫、轮虫等数量较多[4];

两级系统形成各自稳定的微生物系统,适应不同的水质,达到了较好的去除效 率;
1.6运行费用。工程总投资800余万元,处理水量120t/d。日常运行费用主要 包括动力费、药剂费、人工费。工程用电量1660kWh/d,电费按1.0元/(kWh)计, 则动力费为1660元/d。药剂费为30%双氧水144.8元/d,硫酸亚铁208.5元/d, PAC193.5元/d,PAM134.4元/d,石灰40元/d,则药剂费为721.2元/d。人工费为4 人工资,人均2400元/月,则人工费为320元/天。运行费用总计为2701.2元/d,吨 水处理费用为22.51元/t污水。

2运行中存在的问题及建议 (1)车间生产废水为进行严格分类,进入污水站的高浓度废水经过稀释 后的水量较大,导致整体处理难度增大;
建议对车间废水进行分类收集处理,并 针对污染成分单一的废水进行单独预处理,可以有效减小处理难度;
(2)废水 水质随产品变化较大,对生化系统产生较大的冲击,使得生化系统处理效率下降, 导致短期出水超标;
建议建立车间生产与污水站运行沟通机制,车间出现事故排 放、产品更换等特殊情况时应及时告知污水站运行人员,以便做好应对措施;
(3) 废水pH采用石灰水调节,导致后续管道特别是厌氧出水管道结垢较为严重;
建 议采用NaOH,避免后续管道结垢问题;
(4)厌氧去除效率较低,絮状污泥沉降 分离效果一般,会有部分随出水流失;
建议UASB中污泥回流可采用中部回流形 式,减少三相分离器负荷,提高泥、水、气分离效果,减少污泥流失[5];
(5) 废水经两级A/O系统处理后可降解性有机物基本已降解完全,水解酸化池中弹性 填料及MBBR罐中海绵填料生物膜很少,COD去除效果差;
建议改为臭氧氧化、 电催化氧化[6]等强化处理工艺,确保出水稳定达标;
(6)混凝反应池曝气搅拌 不均匀,且穿孔曝气管易堵塞;
建议搅拌方式采用机械搅拌,既能保证搅拌梯度, 又方便运行管理。

3结束语 污水处理站能否实现稳定达标排放不仅要设计合理,运行参数的合理控制 也是必要的条件。在污水站运行过程中,要理论联系实践,用理论知识指导实际运行,并根据实际运行的效果反馈到理论知识,不断的从工艺、控制参数角度进 行优化调整,方能保证系统的稳定运行。实际运行的参数亦是类似工程设计的经 验,对同类工程的设计有着很重要的价值。